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Análisis de las causas de la mala ventilación en moldes y soluciones de inyección

2025-05-24
Análisis de las causas de la mala ventilación en moldes y soluciones de inyección

1 、 Análisis de las causas centrales de malas emisiones de escape

Categoría de causa Manifestaciones y mecanismos específicos Datos/fenómenos típicos
1. Defectos de diseño en el sistema de ventilación -Meño de la ranura de escape insuficiente (<0.03 mm)
- Pequeña área transversal del canal de escape (<2 mm ²)
- ruta de escape larga (> 50 mm)
Cuando el área de sección transversal es inferior a 1 mm ², la velocidad de descarga de gas es inferior a 0,5 m/s, lo que resulta en una presión de gas final de llenado superior a 15 mPa
2. Limitaciones enestructura del molde -La precisión de ajuste de la superficie de separación es demasiado alta (<0.01 mm)
- No se utiliza la brecha entre los insertos
- El canal de flujo de la cavidad múltiple está desequilibrado
Cuando la brecha entre las superficies de separación es 0.02-0.03 mm, la eficiencia de escape natural puede alcanzar el 70%; eficiencia de escape de estructura completamente cerrada <10%
3. Influencia de las propiedades del material -Crensionamiento con crapido de materiales de alta viscosidad (como PC) frontal de derretimiento
- Contenido volátil de material> 0.1%
- Orientación de fibra de vidrio dificulta el escape
La demanda de escape de PA66+30% de material de fibra de vidrio ha aumentado en un 40%, lo que requiere ranuras de escape adicionales
4. Incuentado en los parámetros del proceso -La velocidad de inyección superior al 90% conduce al atrapamiento de gases
- Intervención prematura de la presión de retención
- Fluctuaciones de temperatura de fusión superiores a ± 5 ℃
Cuando la velocidad de inyección es mayor de 120 mm/s, la probabilidad de atrapamiento de gas en el fondos aumenta en un 80%; la presión óptima se activa cuando se llena 95%
5. Mantenimiento insuficiente de mohos -Asacumulación de carburos en la ranura de escape (espesor> 0.01 mm)
- Contaminación del canal de escape por el lubricante del pin del eyector
Una capa de carburo de 0.01 mm puede reducir la eficiencia de escape en un 50%; limpiar al menos dos veces al mes

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2 、 Impacto cuantitativo de los riesgos de escape adversos

Tipo de riesgo Cambios en los parámetros clave Rendimiento de defectos de calidad Impacto económico (basado en 100000 ciclos)
Tiro corto Tasa de llenado <95% Disparo corto, contorno faltante La tasa de desecho aumenta en un 8-12%, lo que resulta en una pérdida de 30000 a 50000 yuanes
Poros internos Porosidad> 0.5% La resistencia a la tracción disminuye en más del 20% La falla del rendimiento mecánico conduce al rendimiento, lo que resulta en una pérdida de 100000 a 150000 yuanes
Superficie quemada Temperatura local> Temperatura de descomposición del material+30 ℃ Manchas negras carbonizadas y VOC que exceden los estándares Tasa de desecho de apariencia del 5-8%, pérdida de RMB 20000 a 40000
Marca de flujo/marca de fusión Diferencia de temperatura frontal de derretimiento> 15 ℃ Marcas de flujo visibles y propiedades mecánicas debilitadas El costo del procesamiento secundario ha aumentado en ¥ 15000 a ¥ 30000
Ciclo extendido El tiempo de llenado aumenta en más de 0.5s La producción diaria disminuye en un 15-20% Capacidad de producción anual Pérdida de ¥ 500000 a ¥ 800000

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3 、 Soluciones sistemáticas y estándares de parámetros

1. Diseño de optimización del sistema de escape

·

Estructura de escape de múltiples etapas:

·

nivel posición Profundidad de la ranura (mm) Ancho de ranura (mm) función
Nivel 1 frontal 0.02-0.03 3-5 Trace de permeación y descarga
nivel 2 Canal principal de la superficie de separación 0.05-0.08 6-8 Diversión concentrada
Nivel 3 Periferia de moho 0.15-0.2 10-15 Alivio de presión rápida

·

·

Tecnología de escape asistido al vacío:

·

o Grado al vacío ≤ -0.09MPA (presión absoluta ≤ 10kPa)

o Tiempo de respuesta <0.3S (activado sincrónicamente con acción de inyección)

2. Mejora de la estructura del moho

·

Utilización de la brecha de insertos:

·

o Controle el espacio libre de ajuste de 0.02-0.03 mm (H7/G6)

o Coloque los orificios de escape con un diámetro de 1-1.5 mm y un espacio de 15-20 mm

·

Estructura compuesta de enfriamiento y escape conformes:

·

o Abra una ranura de micro escape (0.01 mm de profundidad) 0.5 mm por encima del canal de agua de enfriamiento

o Adoptar la impresión 3D de la vía aérea conforme (área de sección transversal ≥ 3 mm ²)

3. Control de material y proceso

·

Normas de pretratamiento material:

·

Tipo de material Temperatura de secado (℃) Tiempo de secado (h) Materia volátil permitida (%)
ordenador personal 120 ± 5 4-6 ≤0.02
Abdominales 80 ± 3 2-3 ≤0.05
Pom 90 ± 2 3-4 ≤0.03

·

 

4. Monitoreo y mantenimiento inteligentes

·

Sistema de detección en línea:

·

tipo de sensor Parámetros monitoreados umbral de alarma
Sensor de presión de la cavidad del moho Fluctuación de presión> ± 5% > 10% por 3 ciclos consecutivos
Generador de imágenes térmicas infrarrojas Diferencia de temperatura local> 20 ℃ Detente inmediatamente cuando la temperatura exceda los 30 ℃
Detector de concentración de gas VOC > 50ppm > 100ppm disparadores de alarma

·

·

Plan de mantenimiento preventivo:

·

o Cada 50000 ciclos: limpieza ultrasónica del tanque de escape+tres coordenadas detección de deformación

o Trimestralmente: prueba de sellado del sistema de vacío (velocidad de fuga <0.5 ml/min)

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4 、 Caso de verificación de ingeniería (molde PA6-GF30 para el colector de admisión automotriz)

Medidas de mejora Cambios de parámetros Efecto de mejora
Aumentar el escape de vacío (-0.09MPA) Contenido de gas residual 0.08 → 0.02 cm ³/g La porosidad interna varía del 7% al 0.3%
Optimizar la curva de inyección Velocidad final del 90% al 50% La fuerza de la marca de fusión aumentó en un 40%
Adoptar la impresión 3D para escape adaptativo Eficiencia de escape del 55% al ​​92% Ciclo de moldeo de 38 a 32 (-15.8%)

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resumir

Para erradicar el pobre escape, unEl sistema de control "cuatro en uno" debe establecerse:

1Diseño de precisión: Estructura de escape de tres etapas (profundidad de la ranura 0.02-0.2 mm)+Asistencia de vacío (≤ -0.09MPA)

2Control de material: materia volátil <0.05%+escape adicional para materiales de fibra de vidrio

3Proceso inteligente: Control de velocidad de inyección de tres etapas (desaceleración final a 50%)+fluctuación de temperatura del moho < ± 3 ℃

4Mantenimiento predictivo: Limpieza ultrasónica cada 50000 ciclos+monitoreo de presión/temperatura en línea

Para moldes complejos (como componentes médicos de múltiples cavidades):

· Uso del software Moldflow para predecir el área de acumulación de gas en la parte delantera de la fusión

· Pre instalar un pasador de escape en miniatura de 0.5 mm en la ubicación de la trampa de gas

· Uso de la aleación de cobre berilio con conductividad térmica mayor de 200W/m · k para hacer insertos y acelerar la disipación de calor local

Este plan puede reducir los defectos relacionados con el escape en más del 90%, aumentar la eficiencia de producción en un 15%-25%y reducir los costos generales de calidad en un 40%-60%.